一炼铁厂紧紧围绕“改革创效年”的主题,积极开展挖潜降本工作。他们通过狠抓设备管理,严控机物料消耗,坚持“物尽其用、物尽其能”的原则,加强报废环节的控制,统一管理废旧物资,完善修旧措施并制定奖惩制度,实现了降本最大化。3月份,一炼铁厂共完成修复项目23项。其中加湿机的修复就是降本增效、修旧利废的典型案例。
一炼铁厂1#炉热风、4#炉热风加湿机均因输灰槽磨漏、铰刀叶片磨损严重,部分弯曲或折断,通过维检人员拆除检查后,对输灰槽进行了补焊,并采用废旧铁板制作铰刀叶片进行焊接更换,成功修复。
3#炉热风加湿机输灰槽腐蚀更为严重,铰笼大轴折断、叶片弯曲折断,整台加湿机仅电机、减速机能使用,面对此项问题,分厂抽调专业维修人员,利用废旧钢材制作输灰槽、铰笼,再重新组装,经测试组装后的设备能够正常运转。
经计算,修复1#4#炉2台加湿机购进费用约7万元,修复费用约3000元,剔除设备残值,节约费用约1.4万元;组装修复3#炉加湿机,成本费用约6000元,剔除设备残值,节约费用约1.6万元,通过修废利旧,累计降本3万元。 |